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齐大山铁矿选矿厂

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-01-22  来源:中南选矿网  作者:中南选矿网  浏览次数:1337
 
 
 
 
 
核心提示:齐大山铁矿选矿厂于1970年建成投产,投产后经三次重大工艺流程改造和扩建,现生产工艺流程逐步完善,选矿指标逐步提高,生产稳定

齐大山铁矿选矿厂于1970年建成投产,投产后经三次重大工艺流程改造和扩建,现生产工艺流程逐步完善,选矿指标逐步提高,生产稳定,技术经济指标明显改善。该厂设计规模为800万t/a。按建设时间先后,选矿厂分为一期工程和二期工程。一期工程(即一选)处理20~0mm粒级粉矿,设计规模为300万t/a;二期工程(即二选)处理75~20mm粒级竖炉焙烧矿,设计规模为500万t/a。但生产尚未达到设计规模,最好年份1983年全厂处理原矿660万t。 (1)原矿性质:齐大山铁矿床属鞍山式沉积变质铁矿床,地表部分为赤铁矿,矿体深部逐渐过渡为磁铁矿。矿体围岩由千枚岩、片岩及化学作用后生成的混合岩构成。 矿石中矿物组成比较简单,有用矿物为铁矿物,主要有赤铁矿、假象赤铁矿、磁铁矿,另有少量的镜铁矿、褐铁矿、针铁矿及微量的黄铁矿。脉石矿物主要有石英,其次有普通角闪石、透闪石、阳起石、绿泥石、碳酸盐(铁白云石、方解石)矿物等。全矿区铁矿石分为石英型、透闪石型及绿泥石型三种,其中以石英型为主。 矿石的化学成分主要有铁和硅,硫、磷等有害元素含量皆在允许范围之内。矿石多元素分析见下表: 矿石多元素分析

元素 TFe SFe FeO SiO2 Al2O3 CaO MgO P S Mn 烧损
含量,% 28.40 28.20 3.26 57.58 0.33 0.41 0.41 0.03 0.01 0.04 0.62
矿石多呈它形粒状结构和不规则的交代结构。矿石构造有条带状、揉皱状、块状等,其中以条带状构造为主。 矿石的粒度嵌布属不均匀细粒浸染类型。铁矿物最大粒度在1mm以上,最小粒度在0.005mm以下,平均粒度0.05mm左右。石英平均粒度0.085mm左右,比铁矿物粗。石英包裹体中铁矿物粒度范围为0.003~0.035mm,其中小于0.015mm含量占铁矿物的5~10%。矿物单体解离度见下表: 矿物单体解离度
磨矿粒度-0.074mm% 47.0 59.6 68.0 84.0 92.4
单体解离度,% 57.0 69.06 80.81 83.00 91.40
矿石物理性质:密度3.3mmt/m3,松散系数1.5,普氏硬度12~16,湿度2.37%。 (2)工艺流程及投产以来的技术改进: 1)破碎筛分:该厂投产初期是一段粗碎,产品粒度为500~0mm。粗碎产品给干式自磨机(现已停用)。在一期工程改造和二期建设中新增了中碎及筛分系统,为了适应¢2200中碎机经矿粒度小于350mm的要求,将原1500/300旋回破碎机改为1350/180非标准型旋回破碎机。原安装的¢2200单缸液压中破碎机系试制产品,因液压系统漏油严重、小伞齿轮常打牙等设备事故多,于1975~1977年间陆续换成定型产品¢2200单缸液压中碎机。原安装的7台1.5×4m双层共振筛,因为板簧经常断裂、板簧衔接螺栓经常失效,筛网易堵塞等原因,更换为SZZ21.5×4m吊式自定中心振动筛,以后又将吊式改为座式。1984年对破碎系统除尘设施进行了改造,取得较好成绩,1986年6~8月厂房内空气粉尘含量合格率达到85%。现破碎系统具备了年处理原矿800万吨的生产能力。破碎筛上产品可以满足竖炉焙烧的要求,即大于75mm粒级和小于20mm粒级的含量均在10%以内。破碎筛分及焙烧工艺流程见下图: 2)一选工艺流程:一选是1970年7月建成投产的,最初的选别流程是弱磁-强磁开路流程,经过两年生产实践表明,该流程选不出最终合格精矿,回收率也很低,而且当时强磁不过关,介质堵塞严重,生产不能正常进行,为此,于1972年8月停产并按浮-磁流程进行技术改造。第一次改造工程于1974年竣工投产。设计指标为:原矿品位26.7%,精矿品位59%,选矿比2.75,回收率80.08%。浮-磁流程经长期生产表明达不到设计指标,其主要原因是由于采场深度的变化,在采矿供矿中透闪石型矿石数量增多,这种矿石的脉石易浮,易浮脉石进入精矿,降低了精矿品位(53~55%),回收率也受到很大影响。1981~1985年平均指标为:原矿品位28.18%,精矿品位58.18%,回收认66.79%。为了改善选别指标,提高经济效益,从1985年初开始分期分批进行第二次技术改造,采用重-磁-浮阶段磨选工艺流程,磨矿系统由一次球磨机10台、二次球磨机4台形成两组生产系统。浮选采用石油磺酸钠为捕收剂在酸性介质中进行。设计指标为:原矿品位26.82%,精矿品位64.21 %,回收率72.01%,尾矿品位10.73%,选矿比3.32。1986年4月由于配酸配药系统尚未竣工,暂时采用碱性介质浮选,所取得的工艺指标见下图。1987年后浮选采用酸性介质,还未进行系统流程考查,调试阶段取得的初步选别指标是:原矿品位28.2%,精矿品位63.03%,回收率68.06%,尾矿品位12.95%,上述指标与设计指标尚有差距,有待进一步调试改进。 本网文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 3)二选工艺流程:二选于1973年投产,处理竖炉焙烧矿,原设计采用连续磨矿磁选流程。经过长时间的生产调整和流程改进,生产指标逐年提高。主要的技术改进有: 1、二次分级机生产能力不足,限制了磨面生产能力的发挥,长期处于100t/(台.h)左右,采用¢1m水力旋流器代替二次¢3m双螺旋沉没式分级机后,球磨机能力提高了20t/(台.h),但尚未达到设计指标。 2、为了提高精矿品位,采用细筛再磨技术,改造前技术指标(1974~1977年平均指标)为:原矿品位29.33%、精矿品位60.29%、尾矿品位12.45%、回收率72.53%,改造后的技术指标为:原矿品位29.73%,精矿品位62.25%,尾矿品位9.70%,回收订79.34%。 3、1982年将4号、5号系统改为阶段磨矿磁-重选工艺流程,几年来生产实践证明,生产指标略有改善,电能、二次钢球及衬板等消耗明显下降。二选工艺流程见下图: 全厂近年来的工艺指标见下表: 单位消耗指标见下表: 全厂的主要设备见下表:

 
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